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軸承滲漏原因分析及解決方案

2012-12-14

送水泵旋轉(zhuǎn)軸承滲水因素解析和治理
   給水泵螺旋軸封工作示意圖導(dǎo)致回水量過大的因素有很多,經(jīng)過認真分析排除了五項非主要因素: 軸套與軸配合間隙過大及密封圈老化;抬軸偏差大。型水封槽進水口與泵軸封出水口及U型管出口與凝結(jié)器喉部標高不夠。壓蓋與回水管連接不當及端蓋間隙過大;回水母管通徑太小及閥門芯損壞或開度不夠。除此而得出下面三個主要方面的原因。軸套與襯套之間的間隙過大給水泵在運行時,因有螺桿泵反向壓力的作用,軸套與襯套之間的間隙過大,問題不突出;而備用時,由于軸套與螺旋襯套相對靜止,螺桿泵反向動壓力不能有效的產(chǎn)生。此時軸封僅僅在軸套和襯套間隙進行節(jié)流降壓工作。間隙決定它的回流量的多少。該種密封在原設(shè)計時主要考慮泵在運行中軸封水短時間中斷和軸撓度大,怕軸封間隙太小時易碰磨,為此,在制作時,間隙設(shè)計得比較大 ,因此產(chǎn)生的節(jié)流作用有限,相應(yīng)的回水量增大。

  運轉(zhuǎn)時,因軸套與襯套間的間隙太大水動作用力減弱,產(chǎn)生振動,長期運行,導(dǎo)致軸套與襯套磨損,軸封間隙進一步增大,由此惡性循環(huán),密封效果越來越差。經(jīng)查閱該泵改造原始資料表明:軸套外徑為120mm,襯套為120.50mm,其間隙為0.50mm.正如前面介紹,在泵改造后投運時并無軸封水外泄現(xiàn)象,運行及備用均正常,但是運行一段時間后,軸封就出現(xiàn)了泄漏。其原因就是由軸套與襯套磨損后,間隙增大,軸封回水增加;原回水管不能及時排出多余的水,只能從軸封端蓋漏出。通過查找1996年大修記錄資料得知,軸套外徑為119.96mm,襯套內(nèi)徑為120.56mm,其間隙為0.60mm,比原設(shè)計間隙增大0. 10mm,而且軸套、襯套局部螺紋槽因磨損出現(xiàn)翻邊,且高低不平。

  計算可得出:該種螺旋密封間隙a每增大,回水量增加約.軸封間隙比原來增,則回水量增加約,兩頭共增加造成外泄。鋁包鋼芯鋁絞線比鋼芯鋁絞線突出的優(yōu)點是由于不存在電化學(xué)腐蝕具有較強的抗腐蝕能力。在空氣污穢地區(qū),一般的鋼芯鋁絞線其鋼芯既受化學(xué)腐蝕又受電化學(xué)腐蝕的影響,鋁包鋼芯鋁絞線的鋼芯,即使在污穢潮濕的環(huán)境里也不會發(fā)生電化學(xué)腐蝕現(xiàn)象。由于鋁包鋼芯鋁絞線的制造工藝復(fù)雜,生產(chǎn)成本較高,因此,一般產(chǎn)品的價格比同規(guī)格的鋼芯鋁絞線在等長的基礎(chǔ)上要高10%左右,這樣會增加部分項目投資。

 

上海帕特泵業(yè)制造有限公司

2012年12月14日 星期五

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5、WFB無密封自控自吸泵  6、IH系列標準化工泵   7、IHF系列氟塑料離心泵 8、QBK系列氣動隔膜泵

9、ZX系列自吸泵    10、G型單螺桿泵    11、ZB3A型不銹鋼轉(zhuǎn)子泵    12、ZW系列自吸式排污泵

13、GW系列管道式排污泵    14、WQ系列潛水排污泵  15、ED臥式多級離心泵    16、CDL系列輕型立式多級泵

17、JWM機械隔膜計量泵  18、JYMZ液壓隔膜計量泵    19、J-W系列柱塞式計量泵  20、CDLK浸入式多級離心泵

21、QJ系列深井潛水泵    22、CQ系列磁力泵    23、ZCQ系列自吸磁力泵    24、YG系列單級單吸防爆油泵

25、2X系列旋片式真空泵  26、2BV系列水環(huán)式真空泵 27、2XZ系列真空泵  28、SK系列水環(huán)真空泵

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